xspjx新网友,出现这样的情况是很不幸的,处理起来相当困难,这种由开挖和堆载双重影响形成的动态扰动,这种情况受扰动的深度和范围都很难较为准确的确定,同时也很难确定这种扰动的结果和均匀性,所以处理的方式这样合适也很难确定。 就目前选择的处理方案,后一种效果应该好一些,但是木桩长度应大部分在未被扰动的土层里。 |
1、厂房设计时地基承载力验算过吗? 2、若验算过,施工中“堆载”不塌下来不就行了吗?卸载,往外面多移点。干嘛兴师动众又片石又木桩的? |
厂房设计时满足地基承载力要求的,但因土受扰动,估计地基承载力要降低,且做上基础后,隆起部分土体要回沉,现在不敢做基础了。第一个方案的目的是将受扰动最厉害的上部1.0m换土,第2个方案的目的是将受扰动的土挤密。 请问songzaolong 朋友,扰动土的深度怎么确定?也请各位朋友出出主意。 |
难就难在这个扰动深度的确定上,如果可以的话,是不是可以考虑用轻便的方法试验,确定这个扰动深度,再做决定。 |
我估计轻便触探击数无太大有差别,明天可以去试一试。现在最怕的是做上基础后会产生不均匀沉降。 |
最稳托的是做对比性的方案,比如原来做了静探的,现在还做对比性的静探,找出微小的变化来确认扰动的深度和不均匀性。 |
谈谈个人看法: (1)第一步 卸载 (2)处理 (a)夯实:由于“0.8―1.8m灰黄色粉质粘土,fak=80kpa”在基础以下部分才0.3m,但考虑设计荷载不大已经满足要求,夯实也是很简单方便的办法。 (b)换土:上部1.0m换土,也是很好的方案 (c)补偿基础:和(b)一样,只不过不回填,直接作到下面的“淤泥质粉质粘土,fak=60kpa”,尽管,承载力小了,但有1米的补偿,和上面的80kpa效果一样。 如果有条件,无论哪个方案可沿建基面铺设一层粗砂或细砾,对地基土整体性能有改善。 木桩,就别考虑了,因为是永久建筑物,可能处于地下水位变动范围;投片石置换,置换厚度和均匀性也难把握。 我比较趋向于(a)和(b),因为尽管目前基础是在稍好的“粉质粘土”,也只有0.3m厚度,和直接在“泥质粉质粘土”差不多。这两个方法对改善地基土性状有好处。 一家之言,接着讨论。。。 |
淤泥质土在深开挖后隆起经常见到,但一般是桩基础工程,几起桩基倾斜及开裂事故中发现桩的裂缝一般在基底下2-3米,是否可以说明堆土或土坡引起的滑动面在2-3米以上?隆起土体经扰动后,强度恢复需要一定时间,假如基底下有3.0米土体强度降低,确实会造成基础的附加沉降,但软土挖深仅1.5米,下卧层fak=60KPa,基底设计净压力一般为40KPa左右,影响不是很大。碰到过类似工程。污水厂水池软土中开挖约3.0米,有局部隆起及基底土层扰动现象,后加深超挖0.5米,迅速用砂石垫层换填,效果还算不错。 |
由隆起最大点,按 ljmtidilgw斑竹在“循序渐进”贴里提到的“对数螺旋线”,可以大致确定吗? |
浙江 杭州 | 岩土工程
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